究其原因,是创新的地面瓦斯抽放泵站改造瓦斯泵冷却装置,不仅提高检修效率,减少了设备故障,每年还能节约2桶齿轮润滑油,省去生产运行成本1万多元,充分体现职工技术创新的实用价值和经济价值。
瓦斯抽放泵是矿井治理瓦斯抽采系统的关键设备,运行过程中依靠瓦斯抽放泵与减速机的连续运转,将循环水注入循环水池。循环水经过泵体以后,将抽放泵所抽气体中的尘、渣等杂物混合带出,部分杂物进入减速机冷却系统内,可能造成减速机冷却器堵塞和设备温度升高,会使减速箱油变质,增加了设备维修保养频次和减速箱油更换使用成本。
为解决这一问题,矿井工程技术人员结合实际,现场勘查展开分析讨论,从职工中征集“金点子”受到启发,利用循环水的热传导这一原理,在循环水进入水池等环节上想办法,给冷却器加装了折流板,设计改造冷却器油路出口,加大了冷却水的流速,进入冷却器内残存的杂质和余热随之降低减少,既有效保持了减速机循环水的水质又达到了散热的目的,还提高了循环水的利用率。
经过观测验证,冷却器在设计改造油路口、加装折流板以后,冷却循环水的温度保持恒温状态,减速箱油质良好,有效减少设备维护和运行成本,为抽放系统安全运行提供有力支撑。
(杜玲玲)