国能宁夏煤业:QC攻关长“智慧”尝“甜头”

2022/12/2 18:38:48 人评论 分类:行业动态

   从44分钟到22.3分钟,意味着什么?

  对于国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司电气管理中心智能开发QC小组成员来说,不仅是变电站低压间隔倒闸操作时间的缩短,更意味着变电站智能化水平的提升,让倒闸操作更安全、效率更高,同时也带来了实实在在的经济效益。

  “平均每次操作大约能节省21.7分钟,一年5万余次操作,按照节省的人工时和人工日核算下来,每年可节省140余万元。”智能开发QC小组副组长徐林说。

  宁夏煤业公司400万吨/年煤炭间接液化示范项目是全球单套装置规模最大的煤制油项目,其电力系统电压等级为330kV,供电负荷为770MW,全厂169座变配电站均按无人值班设计,共有13614台电动机。因部分装置属首次大规模工业化应用,优化、技改、检维修量大,造成电气倒闸操作量居高不下,年操作次数在52000次以上,而平均单次倒闸操作要44分钟,时间长、效率低,占用了大量的人力和精力。

  “我们是否可以设计个智能模块,实现智能化操作呢?”煤制油电气管理中心副主任杨文海提出建议。

  就这样,电气管理中心智能开发QC小组以“缩短变电站低压间隔倒闸操作时间”为课题,启动QC攻关项目。

  要找到问题症结和有效对策,需要大量的数据积累,小组成员连续几个月“泡”在气化装置、油品装置的各个变电站。大家勠力同心,靠着一股钻劲儿,经过无数次的数据分析、计算、对比,找到了导致低压间隔倒闸操作时间长的原因,并先后研制出智能化状态标识牌、设备自动定位子系统和工艺停送电申请子系统。

  “模块的焊接并不是件简单的事,一个程序的编写再到调试,要一遍一遍地修改,不断地发现问题、解决问题。”徐林说,为了研发倒闸操作辅助系统,他们重新捡起C语言知识,边学习、边试验,边探索、边验证。经过数月攻关,系统终于调试成功,顺利运行,低压间隔倒闸操作平均单次时长降至22.3分钟,改进效果显著,达到预期目标。

  从44分钟到22.3分钟,低压间隔倒闸操作时间缩短了21.7分钟,不仅带来了经济效益,还产生了良好的社会效益和安全效益。

  “智能化操作辅助系统提高了倒闸操作效率,杜绝了人为误操作可能产生的安全隐患,而且这一成果弥补了智能化变电站程序化倒闸操作存在的缺陷,进一步推进无人值班变电站和智慧化工厂建设。”徐林表示,将QC活动与日常生产、技术管理有机结合,自主创新研发,为企业创效,让所有参与这次QC项目的成员都感到很自豪。

  据悉,“缩短变电站低压间隔倒闸操作时间”这一项目获得国家能源集团QC成果特等奖,“倒闸操作辅助系统”获得国家实用新型专利。(王艳)

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