为进一步筑牢安全生产基础,确保“百日”安全活动圆满收官,近日,蒲白建新煤化顺利完成副斜井绞车电机、减速机更换检修工作,比原计划提前了16个小时,有力保障了矿井生产系统机电运输设备的安全可靠运行。
副斜井绞车是矿井运输的“大动脉”,由于副斜井绞车电机、减速机使用年限较长,设备磨损造成震动,存在一定的安全隐患,在4203综采工作面即将安装之际,为了保证支架等大型设备的安全运输, 11月28日,该公司在成功更换副斜井绞车1560米钢丝绳之后,便立即着手准备副斜井绞车的检修更换工作。
此次副斜井绞车电机、检减速机更换在该公司尚属首例,为了保证工程的按时、顺利完成,该公司成立了检修工作指挥部和专业领导小组,严格管理人员现场跟带班,将责任落实到人。作为此次更换副斜井绞车的主力军和尖刀队,该公司机电队本着“早准备、早安排”的原则,多次召开专题会,精心策划,全面部署,认真梳理检修的每一个环节,反复讨论每一个步骤,制定了详细的施工方案和安全技术措施,并提前准备检修材料,抽调技术骨干负责此次的检修工作。同时,加大了检修现场跟班和指导力度,做到时间、任务、人员、安全、监督“五到位”。参与此次检修的人员,严格按照施工要求,分工协作、密切配合,从旧减速机、电机的拆除、装运,到新设备的起吊、安装,严格规定操作流程、划定时间节点,对施工质量提出了明确要求。检修期间,该公司机电副总经理、厂家专业技术人员、机电部负责人驻守施工现场指导协调,将会议室搬到了现场,多次召开现场会,以问题为导向,研究解决遇到的技术难题和施工困难,进一步优化和细化了实施方案,第一时间为工程的顺利推进提供了技术指导。
保证减速机与电机连接点同心度是此次检修工作的难点,为了保证总重量达15.2吨的减速机和电机连接点在同一水平线上,该队采用天车和撬杠相结合的方式进行两台大型设备的微调,0.2mm,0.1mm,……经过几十次反复细微调整电机和减速机的位置、百余次游标卡尺和塞尺的间隙、间距测量,两台大型设备的同心度最终完美契合。“电机和减速机高速端同心度必须符合严格要求,即使是不到一毫米的误差也不行,我们既要有速度,也必须保证严谨的工作态度和过硬的工程质量。”该队负责人坚定地说道。
晚上9:45,经过全体人员12小时的奋战,副斜井绞车电机、减速机更换工作圆满完成,比原计划提前了两个班——16个小时,副斜井绞车经过这次“强身健体”,实现了安全高效运行,为4203工作面的顺利安装和全矿井的安全生产有序推进奠定了坚实基础。 (蒲白建新煤化:蔡成军)