立足源头,优化设计。该矿充分利用广播、电视、网站、宣传栏等载体,积极开展煤质形势宣传教育活动,让干部员工全面了解煤质对煤炭销售带来的影响,并进一步完善煤质管理办法,强化具体措施,增强干部员工忧患意识、大局意识,激励全矿干部员工为提高煤质管理做出贡献,形成“千斤重担众人挑,人人肩上有指标”的浓厚氛围。同时,该矿从井下源头入手,当北翼一采区8103工作面出现薄煤带时,该矿及时优化工作面回采流程设计,有效减少薄煤带对原煤质量的影响。根据工作面预测地质构造带、煤层赋存条件与工作面走向回采之间的关系,结合资源回收率和煤质、安全等综合因素,追寻效益最大化、利润最大化,通过创新“煤矸分离”技术,采用“分采、分运”等方式,有效规避薄煤带对回采的影响,提升煤炭质量和经济效益。
现场管理,加强管控。生产过程中,该矿强化现场管理,合理控制“分采、分运”方式,结合北翼一采区8103工作面煤层厚度、全岩段矸石含量、原煤灰分等参数,以适应现场为主线,逐步调试完善“煤矸分离”技术,保障原煤质量,降低灰分、创造效益。该矿通过对矿井地质构造及原煤质量进行全面分析与评估,经多方调研,综合考虑,即在8103煤仓上口安装溜矸板1块、链板机1部和P-60B型耙矸机1部,遇矸石集中段,则利用溜矸板将矸石转至链板机、耙矸机,通过车皮进行装运。实施“分采、分运”后,从安全生产方面,减少了大块矸石进入系统,不同程度增大系统工作人员安全系数,并减轻地面原煤车间机电设备的磨损,直接提高了各类设备使用寿命;从产品质量方面,减少原煤矸石含量,降低原煤灰分,经试验对比:4月份未采取“分采、分运”措施期间,原煤灰分高达到45.5%以上;采取“分采、分运”措施后原煤灰分控制在40%以下,直接提高了入洗原煤质量;从经营效益方面,减少矸石入洗量,降低入洗成本,累计节约洗选材料成本17.6万元左右。
强化管理,严格考核。该矿不断加强煤质源头治理,加大对井下生产头面的抽查、巡查力度,严格执行“超罚低奖”制度,做到一周一考核,一月一兑现,并加强对原煤、入洗后精煤不间断取样,通过定期采样、取样、化验,准确掌握各项煤质指标。在抓好煤质管理的同时,该矿还狠抓动力配煤工作,出台了《卧龙湖矿配煤管理办法》,对配洗任务人员岗位进行重新划分调整,按照客户需求紧盯配煤质量,牢牢抓住原煤重车数量、受煤坑仓存量、车皮数量、产品仓仓存、生产配比等关键环节,严控硫分、挥发值、热值、水分等质量指标,提高配煤的均匀度,使煤不仅“配得了”,而且还“配得好”。同时,该矿还坚持市场与现场同抓的原则,千方百计抓好煤炭销售,积极和销售公司保持沟通联系,确保卖掉煤、卖好煤、回好款。
本网特约记者:张报 本站编辑:碧海云天