【本网讯】近日,河南能源永煤公司新桥煤矿从小处着眼,从点滴做起,为节约能源开阔了脑筋,想出了一套可行的办法。既节约电量的消耗,同时又减少了各部胶带托辊的磨损。
据笔者了解,该矿主煤流系统共六部强力胶带,每部胶带分别安装三台250KW电机。每当早班检修结束后, 地面自动化人员开始对井下胶带进行试运转,确认都正常的情况下,然后等待一线单位打电话能及时开机即可。但是在每次试运转时浪费了大量的电资源,同时也增加了托辊的磨损。
经计算,从第一部胶带开启到第六部胶带试运转结束,直到完全停下后,大概需二十五分钟的时间,这样长久以来给该矿节能减排增加了难题,更重要的是造成了大量的电量消耗。
为解决上述难题,该矿机电技术主管结合自动化开机人员,成功对井下强力胶带试运转作了创新改进。首先,在检修之前自动化司机必须观察好各部机头摄像头,确认每部胶带拉空为止,给检修后试运转创造条件,不会因单部胶带运转出现卡堵现象。
改进后试运行方法是单部胶带启动:先从第一部胶带开始,能开启即可,及时停机。然后取消二部胶带连锁,开机,观察电流,油压正常后停机。依此类推,经测算,每部胶带只需40秒至一分钟的时间就可以试运转结束,节约电量相当可观。
“通过对检修后试运行胶带改进后,节约大量的电量消耗,给职工创造了一笔经济收入,同时也给检修工更换托辊减少了劳动体力。”机电科科长张化乾介绍。
本网通讯员:刘金伟 本站编辑:碧海云天