今年以来,掘进三工区组建了一支创新创效攻坚小组,在助力工区安全稳定发展方面发挥了巨大作用。
小组成员来自不同专业,是各领域的“高手”。安全“老师傅”熟知煤矿安全法规,有效排查和预防隐患,近一年来,生产管理专家依据数据优化工艺,使生产流程中的故障停机时间减少了20%。技术骨干攻克难题,已成功解决5项关键技术问题。熟练工人对问题感知敏锐,每月能反馈并协助处理10余条现场问题。
该工区创新实施“延米单价绩效薪酬分配管理法”,提升竞争公平性与透明度,让员工从“执行者”变为“创造者”。月度任务完成率达100%,全年生产进尺提升2000米,同比提高25%。解决了薪酬“大锅饭”问题,实现“多劳多得”,员工收入差距与工作绩效紧密相连。
为避免胶带运输机停机时破碎机堆煤现象,创新创效攻坚小组应用了创新项目“破碎机胶带机集成装置”,保障了施工效率与安全。在破碎机处安装“红外线感应自动喷雾装置”控制煤质水分,使煤质水分超标率降低了15%。在电控箱内安装“湿度检测声光报警装置”监测湿度,电控箱因湿度问题引发的故障降低了40%,延长了设备寿命。这些创新项目成为工区高质量发展的重要引擎,使工区整体生产效率提升了15%。
工艺优化成果显著。使用掘锚一体机掘进联巷时,传统方式需20小时贯通,改进后的“掘锚一体机直角联巷‘三刀’施工工艺法”将时间控制在10小时以内,每次掘进联巷节省成本约20%。施工风桥时,传统方式操作难度大且影响辅助运输,经改进后的“风桥施工工艺”节约成本达30%,施工时间缩短40%,大幅提升生产效率,使风桥施工相关的整体生产效率提升了20%,为工区圆满完成生产任务奠定了基础。(掘进三工区:刘彪、康帅)