中煤大屯公司姚桥煤矿:走好“四步棋”全力推动矿井提质增效

2016/11/28 23:59:17 人评论 分类:局矿快报

     中煤大屯公司三季度经济运行分析会后,姚桥煤矿在抓好会议精神贯彻落实的同时,采取四项措施,开动脑筋,集思广益,大胆创新,及时解决生产经营中遇到的各类难题,全力确保四季度经济运行向好和年度生产经营目标的实现。 
    加强生产组织,提高工作效率。开展“降低生产事故率、提高设备开机率”活动,加强设备超前性预防性检修,推行设备检查表和设备包机制度,更换设备尽量不占用正常的生产时间,一律利用交接班时间,安排人员提前下井,缩短影响生产时间。今年以来,万吨设备事故率为0.55小时,皮带科万吨事故率为0.071小时,机电科万吨事故率为0.24小时,创历年来新低;坚持正规循环作业,矿专门下发了各采煤队、综掘队正规循环作业的管理规定,对各采煤队、掘进队每个小班割煤刀数、掘进进尺等都进行了明确,从根本上杜绝了抢产量、抢任务、抢时间现象,基本做到了均衡生产;坚持“一次做好”,所有工程都必须一次施工到位,杜绝二次投入,缩短搬家倒面的时间,实现了快掘、快装、快采、快拆,从而形成相互协同的良性机制,真正实现了现场管理的无缝对接。
     创新设计理念,实现最大效益。优化工作面参数,科学合理加大工作面面长和工作面回采长度,提高工作面储量,延长工作面服务年限。8519是公司走向最长的工作面,大小断层50多条,7271是公司倾斜长度最大的工作面,跨大巷回采,且全部用井下转面的设备,实现了远距离供电供液;将新、老两对矿井对接互动,创新了一体化统筹调配管理模式,使各系统、设备都能均衡投入生产,真正达到减员、降本、增效的目的;做好“一巷多能”巷道设计,通过集成、合理利用原有巷道,减少轨道下山交叉点开门施工的频率,每个交叉点可节约资金200万元左右;合理调整矿井生产布局,优先启动中央(Ⅱ)采区,延缓或暂停西十采区开拓准备时间,可节省投资4720万元,延缓投资超亿元。
    实行技术降本,深入挖潜降耗。在充分发挥“煤炭置换体”优势的基础上,进一步改进创新,重量减轻了一半,安装更加便捷,该成果获得中煤“五小”科技成果一等奖;利用报废的铁棚和旧链条加工的活接道板代替厂家的成品道枕,减少投入约110万元;在西风井井底-181水平建一个水仓蓄水,从-400引用到-650、-850,每年可节约水、电及人工费用约110万元;在-400井筒主排水管路清洗工艺中,首次使用管道机器人在线清理装置,实现了全景视频跟踪,全过程监控,极大提高了清理效率和效果,年度节约电力可观;在2#副井主轴修复过程中,创造性地设计出了鼠笼式仿真旋转车床,首次在矿井大型固定装置上进行主轴的修复工艺,该装置荣获国家专利,为今后特种大轴修复提供了成功的实践经验。
     强化劳动组织,抓好减人提效。面对职工队伍老龄化、自然减员、走出去人数的不断增加以及繁重的生产任务,该矿通过实施人力资源整合优化,激发内部活力,逐步形成了人尽其才、才尽其用、合理流动、优化布局的良好局面。对采掘区队进行优化,先后撤销了掘进十队、掘进准备队,重组了掘进九队和劳务派遣队,三年共清理乙类派遣工70人,节省劳务费用1500万元;在采煤四队干零杂活、工作任务不紧张的情况下,把富余人员分流至其它三个采煤队,并安排三个采煤队人员提前休年休假、探亲假,为下一步出勤提供了保障;在7013探放水期间,把掘进八队人员分流至掘进五队,并在掘进五队实行“四六制”作业,做到了人停机不停,有效提高了掘进进尺;在采煤二队推行“4767”劳动工作制,创出了矿区月产原煤23.5万吨的历史最好水平,连续7年实现安全高效特级队。

 

本网通讯员;张明军      本站编辑:碧海云天

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