之前,该中心筛分车间4台原煤分级筛,每台筛子有7根梁,有4根梁使用6个月磨损严重。通过与岗位工沟通了解到,该设备的大梁基本使用寿命在一年左右就要进行更换,每次更换一台筛子大梁检修时长就要约16小时,每班检修需要8人工作,可以说极大的消耗人力物力。
“如何避免筛梁强度磨损减弱钢材疲劳,经过我们创新组成员集体讨论,筛梁保护板成为了我们首选方法。于是,我们立刻行动,到现场进行多次勘察测量,确定采用10mm厚、长500mm、宽400mm的耐磨钢板,加焊在1200mm*630mm筛板短边的正下方,距离筛板短边边沿150mm,与筛板形成90°垂直角度的筛梁磨损保护板。”该项目主创人介绍到。
据了解,经过改造后有效提高了筛梁磨损,增加了筛梁使用寿命。不改造前每台筛梁预计使用一年,经过改造后筛梁可以使用6年以上。粗略计算,每年节约材料费48万,人工费用约2万,共计约50万。
来自选煤厂生产三班班长李鹏是此创新项目的使用参与者之一,他这样说:“这项小改小革看着不起眼,但却非常实用,不仅增加了筛梁使用寿命,而且,也增加了筛梁的保护,促使煤块掉落时触碰不到筛梁。”(柠条塔矿业公司 刘文龙)