给跑偏皮带戴上“紧箍儿”
“白区长,咱们在正常掘进生产过程中,由于皮带经常发生跑偏,造成洒煤、皮带磨损,已经影响了正常生产。”
之前,如何处理皮带跑偏撒煤,减少不必要的清煤工作量,一直困扰着该工区。
针对这些问题,该工区秉持问题导向、群策群力的原则,组织机电班全体职工进行讨论,共计收到12条改进建议,包含3项纠正跑偏实施方案以及2份防跑偏装置设计图,通过对比分析及皮带运转现状,最终决定采用实用性较强的“胶带机上皮带纠偏装置”方案。
该装置由三根槽钢和两个短托辊组成,三根槽钢呈“Π”形焊接,并在直角处斜向焊接两个托辊,与皮带面垂直,为了便于安装,还在装置两侧槽钢支脚处焊接卡槽。该设计理念是给“不听话”的跑偏皮带戴上“紧箍儿”,实际是通过将该装置架设在皮带架两侧纵梁上,利用托辊限制皮带的横向移动,从而保证原煤乘坐稳定运转的皮带安全到达主运输系统。
自该跑偏装置投用以来,该装置成功解决了制约生产运输的跑偏撒煤问题,实现了小发明解决生产大问题设计理念与初衷,起到了为运输稳定保驾护航的作用。
给设备戴上“安全阀”
掘进一工区目前使用的两套连采设备都临近大修保养期,因此设备故障有些抬头,为了保证正常设备更换接续,该工区创新安全管理模式,实施了安全生产示范岗,激励检修工精优检修作业,激励岗位工按标准精细操作。通过对检修工和岗位工的双向激励,为设备安全运行上了“双保险”。
“我们井下现有安全责任区,现在把安全示范岗也运用上,这样以来我们全体职工都会向这些‘标杆’看齐,不仅可以保证我们的安全生产,还可以提升我们的标准化工作”白小伟在班组长座谈会上说。
据了解,该安全示范岗给机电班设立3个名额,生产班个设立2个名额,并且每月由安全副区长杨保军通过政治素质,岗位技能、工作业绩、群众评议进行为示范员打分,每月分数在90分以上者总分会上浮5%,80分不进行上下浮,70分下浮2%。
从实行以来,电工岗、皮带岗、检修岗等均取得了不错的效果,减少了因设备故障而耽误生产,并且标准化工作也焕然一新。(掘进一工区 高肖伟)