传承攻坚克难精神,实干担当
十载历练成就了岗位能手,也让丁少军肩上的担子越来越重。2014年,丁少军调入煤制油项目,全程参与核心装置油品合成与加工装置总体及基础设计审查、建设安装、投料试车、技改检修等工作,先后完成15个单元的PID和3D模型审查工作,提出审查意见356项,开展“三查四定”7000多项,编写试车技术资料和方案67项。加氢装置开车初期,由于火炬点燃困难,身为车间主任的他带头爬上148米高的火炬查找问题,一待就是一天。装置气密时,他带领大家奋战两个多月,顺利完成6个等级高压系统气密工作。
2019年4月,油品合成南区费托合成装置部分地井超标报警,丁少军在装置现场反复检测几处超标地井,凭借多年的工作经验,最终排查出可燃气超标是由于重污油地管存在大量裂纹,泄漏的可燃气窜入含油污水井造成的。找到问题症结后,他迅速组织人员制定措施并整改,避免了一起含油污水地井超标,造成着火爆炸重大事故的发生。
装置运行趋于稳定后,丁少军狠抓生产基础工作,组织修订一单五卡780项,每周组织召开仪表攻关会,使得联锁投用率由90%提高至99%,自控投用率由92.3%提高至96.3%,工艺报警总量下降92.75%。同时,他积极推进396、408技改等试车工作,组织“三查四定”查出问题4297项,编制各类方案78项,为新装置开车打下基础。
发挥示范引领作用,争做表率
2018年装置大检修时,针对合成油厂检修项目多,任务重,导致交出困难、检修风险管控难度大的实际,丁少军加班加点逐项审查,优化方案步骤并查漏补缺,最终装置提前3天完成交出。面对10套工艺装置、63条厂内外互供物料管线、539项检修项目等一系列停车工艺交出任务,他坚守岗位60多天,整日穿梭于各个装置检查确认,最终提前完成了检修节点,为开车赢得了宝贵时间。
2019年费托合成装置实行单系列检修,丁少军每天组织召开交出碰头会,从停车、开人孔到渣蜡清理全过程跟踪管理。每系列他都第一个爬入反应器、循环换热分离器等设备查看,确保检修系统与生产系统完全隔离。不仅如此,他还优化开停车方法,将循环换热分离蒸煮方式由脱盐水蒸汽蒸煮改为汽包水蒸煮,减少蒸煮时间的同时提高蒸煮质量。通过前后几个系列的停车对比,优化“10+7+4”停车检修开车统筹,将原计划30天的检修周期缩短至21天,大大降低了因装置停车检修造成的经济损失。
带头解决技术难题,创新创效
2019年,加氢裂化催化剂达到末期,降低柴油凝点成为公司年度重点攻关技术难题。为此,丁少军主动请缨,大胆提出将精制减二减三线全部并至精制尾油,送至裂化反应器进行裂化,裂化尾油部分送至降凝反应器进行异构的方案。方案获准试行后,柴油凝点逐步降低,最终稳定在要求值以内。
立足“神油创新工作室”,丁少军先后开发出粗液体蜡、精制蜡等17种煤基费托化工品,实现了产品由单一向多元、由中低端向高端的转变。以“宜柴则柴、宜化必化”为导向,丁少军结合市场需求,根据现有装置优化调整,增加粗液蜡1#、粗液蜡2#、精制蜡等化工品的产量,实现化工品占比70%以上,年增加收益6.4亿元。创造性地提出了“以碳数切割为核心”的新产品开发思路,最大化利用“分子价值”,从分子尺度定义产品。积极联系设计院及科研院所,立项增加C12、C14、轻白油3套产品提质装置。2020年9月,装置一次投料成功,产出合格产品,仅轻白油装置年增加经济效益2.9亿元。
2020年初,国际油价低迷,煤制油行业出现亏损,对此公司提出提质创效、降本增效战略,丁少军把深挖装置潜能当成自己的目标。在保证加氢裂化装置生产运行稳定的基础上,他协调销售公司,将精制尾油月产量由13000吨提高至18000吨以上,年增加经济效益3000万元。提高轻白油装置负荷达到120%,减少柴油产量,保证日产量达到1200t,年增加效益6400万元。
鉴于公司燃料气管网平衡,尾气处理装置一直未运行。经过核算,丁少军率先提出投用尾气处理装置,并积极组织车间做开车装置,最终装置一次试车成功,净化气单耗由5725Nm3/吨油品降低至5550Nm3/吨油品,可控成本较年度预算降低114.31元/吨,年节省成本46295万元。
从“零”开始到实现装置稳定运行,到成为行业的领跑者……成功与荣誉的背后,丁少军始终以坚韧不拔的精神和敢为人先的劲头,在企业高质量发展的道路上阔步前行。(杜念友)