“这个创新真棒!原本更换溜煤槽钢板时需要5—6个小时,现在只需半个小时即可解决一大难题,不但节约大量的材料费,还节省人力,更重要的是避免了电气焊在回风巷出现瓦斯事故。”电焊工司冬冬一边安装,一边向笔者介绍。
据悉,河南能源永煤公司新桥煤矿南翼上仓一部胶带是该矿主煤流系统,落煤点处由1200MM×900MM×1500MM×16MM梯形钢板焊接而成,上下两块合为一个整体,因长时间受到大煤块、大矸块砸击,一个季度下来,外层的梯形钢板便被煤块及矸块砸出一个大洞,如不及时修复,一个班下来会造成多次卡堵现象,即影响生产,又给司机增加了大量的体力劳动,另外,在处理大矸块时,司机站在煤仓口特别危险,安全系数大大的降低。
针对上述情况,机电二队技术人员结合钳工的想法,成功研制出两全其美的办法,首先,在落煤点处上层梯形钢板上用氧气切割长方形 300MM×500MM×16MM,然后把废旧钢板取下。其次,在下层中心位置割一个穿丝孔,最后,根据尺寸大小在地面加工好一块长方形钢板,中心位置焊接一颗24MM×70MM的大螺丝,安装好压紧螺丝即可,省时省力。
通过对溜煤槽钢板的改进与应用,每当发现长方形钢板磨损严重时,钳工便把地面提前加工好的配件带到井下,把砸坏的钢板取下,把新的安装好,长久以来,节约了大量的材料消耗,减少了人力投入,同时给安全生产打下坚实的基础。
本网通讯员:刘金伟 本站编辑:水做的冰